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兼氧調節—曝氣—混凝沉淀工藝處理印染廢水

發布時間:2011年12月22日 來源:

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  印染行業是工業廢水排放大戶,據不完全統計,我國印染廢水排放量為300萬~400萬m3/d。印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、色度深、堿性大、水質變化快等特點,屬難處理的工業廢水。近年來由于化學纖維織物的發展、仿真絲的興起以及印染后整理技術的進步,使PVA漿料、人造絲堿解物(主要是鄰苯二甲酸類物質)、新型助劑等難生化降解有機物大量進入印染廢水,其CODCr,也由原來的數百mg/L上升到2 000 mg/L,左右,傳統的生物處理工藝已受到嚴重挑戰。


  1  工程概況


  常州東南工業開發區以印染企業為主,區內約有印染企業50多家,主要從事超細化學纖維、仿真織物以及高支細密織物等產品的生產,印染廢水排放量約為5萬m3/d,1999年和2001年先后建設了處理規模2萬m3/d和3萬m3/d的廢水處理設施,這兩期工程的設計參數基本一致。一期工程分2組,二期工程分3組,每組的處理能力均為1萬m3/d。系統進水水質綜合了常州地區多家印染企業廢水實際排放情況,出水按照建設單位的委托要求,即除CODCr指標達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)二級標準外,其余指標執行《紡織染整工業水污染物排放標準》(GB 4287—92)二級標準(詳見表1),廢水處理工藝流程見圖1。

 


  2二期工程主要構筑物與設備


  (1)格柵井。1座,設粗、細兩道機械格柵,共4臺,2用2備,格柵間距分別為25 mm、10 mm,采用機械清渣方式。


  (2)兼氧調節池。1座,有效容積3萬m3,有效水深4.5 m,HRT 24 h,設二級提升泵6臺,3用3備,SSRl50型羅茨鼓風機3臺,2用1備,微孔曝氣器6 600只。


  (3)初沉池。3座,每組各l座,尺寸ø26.5 m×3.9 m,有效水深3.5 m,表面負荷0.8m3/(m2·h),設GN–26刮泥機3臺。


  (4)曝氣池。3座,每組各1座,尺寸71.7 m×33.75 m×5.3 m,HRT 24 h,污泥負荷0.18 kgBOD5/(kgMLSS·d),MLSS 2.5 g/L,設C60–1.6型離心風機12臺,9用3備,微孔曝氣器13 200只。


  (5)二沉池。3座,每組各l座,尺寸ø26.5 m×3.9 m,有效水深3.5 m,表面負荷0.8 m3/(m2·h),設CXN–26吸刮泥機3臺。


  (6)污泥濃縮池。2座,尺寸ø24 m×4.5 m,設NG–24刮泥機2臺,泥漿泵4臺,2用2備。


  (7)污泥脫水機房。1座,平面尺寸40 m×10 m,帶式壓濾機4臺,3用1備,附屬設備包括污泥加藥裝置、反沖裝置等各1套。


  3工藝分析


  該套工藝在采用印染廢水傳統治理工藝的前提下,對局部治理技術進行了改良,主要體現在三個方面:在預處理工藝設計中,采用了微曝氣兼氧處理系統;在曝氣池主體工藝設計中,采用了半推流式活性污泥系統;在污泥回流—剩余污泥處理系統中,將二沉池剩余污泥全部回流至微曝氣兼氧處理系統,而整個系統的排泥則由初沉池排至污泥濃縮池。


  3.1微曝氣兼氧處理系統


  微曝氣兼氧處理系統由微曝氣兼氧調節池和初沉池組成。在調節池中進行微量曝氣,除可促進廢水均質外,因該工藝中二沉池剩余污泥全部回流至調節池,初沉池部分污泥回流至調節池,使調節池在很大程度上相當于高負荷曝氣池,從而從理論上延長了好氧反應的時間,該工藝中兼氧調節池DO<1 mg/L。本工程實踐表明,兼氧處理系統對CODCr的去除為30%~40%,出水CODCr維持在800 mg/L左右,降低了曝氣池的處理負荷,而且出水水質均勻,波動很小。印染廢水中殘余的染料及硫化堿助劑含量較高,硫化物對微生物具有很強的抑制和毒害作用,硫化堿是強還原劑,如進入曝氣池則大量耗氧,可使池內DO急劇下降,因此采用微曝氣能有效地將硫化物氧化或吹脫除去,一部分染料在初沉池中沉淀下去,作為初沉污泥排出。此外微曝氣系統還有調節水溫等作用。

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